某工厂电机多次维修无效我们一次解决客户彻底
发布日期:2025-08-18 09:45 浏览次数:
不久前,河北一家化工厂的负责人找到我们,说他们车间的一台高压防爆电机(YB2-400-6,630kW,6kV),在过去半年里已经连续送去过两家不同的维修点,但问题始终没有彻底解决。每次修完用不了多久,就会出现发热、跳闸甚至异常噪音,工人们都快被折腾崩溃了。
企业负责人坦言:“这台电机是关键设备,不能停,但每次修完还是出毛病,损失比维修费大得多。”
我们接到电机后,技术团队马上展开全流程检测。发现之前几次维修存在以下隐患:
绕组绝缘处理不彻底:只是局部修补,导致负载运行时绝缘强度不足。
动平衡测试未做:转子轻微不平衡,引发振动,长期运行导致轴承寿命缩短。
冷却通道清理不到位:风道堵塞严重,热量无法及时排出。
针对这种情况,我们决定为客户进行一次彻底的大修,主要步骤如下:
绕组全新重绕 ——采用F级漆包线,真空浸漆加高温固化,耐压测试提升至15kV。
转子动平衡校正 ——采用激光动平衡设备,精度达到G1级标准。
轴承更换与座修复 ——更换进口SKF轴承,并对轴承座进行修复,保证安装精度。
冷却系统深度清理 ——清洗风道,更换风扇密封件,确保散热效率恢复。
整机耐压和空载试运行 ——各项指标一次性通过,振动值远低于国标要求。
经过 8天工期,电机彻底修复完成。送回现场安装调试后,客户反馈:“这次终于放心了,电机运行电流比之前还稳定,温升控制得也很好。”